9月9日
通过升级32台自动络筒机Autoconer 338的大吸嘴,中国三阳纺织有限公司将络筒机纱线产量提高了3%,能耗降低了13%。采用空气动力学设计的大吸嘴优化了气流,能够高效地从卷装上抓取上纱头,红灯率降低了55%,从而大大减少了挡车工的工作量。
面临的挑战
三阳纺织是领先的高支纱供应商,主要生产40英支到120英支的纱线。为了应对日益增长的针织纱需求,公司调整了其生产结构,以满足不断变化的市场需求。然而,由于竞争激烈,实现高利润率极具挑战,这促使公司必须降低生产成本。因此,提高产量和降低能耗成为公司的首要任务。公司首先将重点放在32台已运行超过20年的自动络筒机Autoconer 338上,为其寻求合适的升级方案。
解决方案
立达售后团队抓住这一机会,作为试点项目在一台机器上对大吸嘴进行升级。经过一段时间的现场测试,三阳对新型大吸嘴的性能非常满意。因此,公司决定对其全部32台自动络筒机Autoconer 338(60锭)实施全面升级。
使用优化气流的高效大吸嘴替代原大吸嘴。新型大吸嘴采用经过空气动力学优化的内外形状,可实现极其高效的气流引导,从而能够降低能源成本。这使其即使在较低的吸风压力下也能实现高效的上纱头抓取,从而降低能耗并提高运行效率。
客户获益
在安装新型大吸嘴后,自动络筒机Autoconer 338的性能大幅提升。升级带来了以下关键优势:
● 降低了吸风压力要求,采用轻量化设计,节能13%
● 机器效率提高3%,从而提高产量
● 高效的上纱头抓取,红灯率降低55%
● 上纱头抓取失败率(SF)降低50%
通过这些改进,预计可在两年内收回投资。同时还减少了挡车工的工作量以及机器的维护成本,延长了机器的使用寿命。
(来源:立达中国)
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